某造紙業(yè)污泥深度脫水案例分析
現(xiàn)場(chǎng)情況:現(xiàn)場(chǎng)污泥為生化污泥、初沉污泥和化學(xué)污泥,隨機(jī)比例混合處理處置,污泥濃度2.5%-3.5%,由于污泥混合比例隨機(jī),導(dǎo)致污泥濃度變化較快,產(chǎn)量不穩(wěn)定。脫水裝置4臺(tái)景津600㎡板框脫水機(jī)。其中一臺(tái)板框脫水機(jī)配備獨(dú)立調(diào)理罐(容積約160m3),現(xiàn)用氯化鐵(用量1.2%-1.5%)配合陽(yáng)離子pam(用量50ppm)調(diào)理污泥。單板進(jìn)泥量約為90m3。
目的: 使用我方提供污泥增效劑代替現(xiàn)場(chǎng)使用的氯化鐵和pam。在干度和產(chǎn)泥量不降低的前提下,降低生產(chǎn)成本,改善濾液中金屬離子含量過(guò)高的問(wèn)題,解決濾板結(jié)垢、泥餅粘布、清洗頻次過(guò)高、濾布使用壽命短等一系列由于使用鐵鹽調(diào)理帶來(lái)的負(fù)面問(wèn)題。
總結(jié)分析及建議:
1、目前貴司現(xiàn)場(chǎng)工藝,利用FeCl3和Pam進(jìn)行調(diào)制,在調(diào)理罐中起泡嚴(yán)重,濾液中Fe3+含量較高,極易結(jié)垢。濾布清洗難度大,濾板結(jié)垢后,影響脫水和進(jìn)泥量,泥餅變薄,泥餅含水量大。結(jié)垢嚴(yán)重后,濾板和濾布將無(wú)法使用,影響生產(chǎn)。濾板清洗難度大,酸洗危險(xiǎn)性較高,容易造成人員傷亡。管道結(jié)垢后,管道內(nèi)壁變厚,流速降低,維修和更換人力財(cái)力浪費(fèi)嚴(yán)重。其次因?yàn)槔肍eCl3調(diào)理用量大,F(xiàn)eCl3中固體物含量高,最終導(dǎo)致每天多處理20噸左右固廢,成本浪費(fèi)嚴(yán)重。
2、使用我司污泥增效劑,成本降低,操作方便,調(diào)理過(guò)程中無(wú)起泡現(xiàn)象,操作過(guò)程無(wú)危險(xiǎn),不改變污泥ph值,徹底解決濾板和管道結(jié)垢傾向。濾布和濾板清洗頻率大幅降低,清洗難度小,濾布使用壽命可明顯延長(zhǎng)。使用后板框進(jìn)泥量大,泥餅厚,干度大,泥餅自由脫落,濾布光滑無(wú)粘性,生產(chǎn)量提高。不會(huì)產(chǎn)生因?yàn)檎{(diào)理產(chǎn)生過(guò)多固廢,降低固廢處理成本。